杨保安,天缆公司通号车间挤塑机长,电缆集团第三届职业技能竞赛电线电缆挤塑工序第三名获得者。

这份荣誉,不仅是对他个人技能水平的肯定,更是对这位扎根生产一线、默默奉献的老职工匠心精神的最好诠释。他用三十年的坚持与专注,彰显了技术工人的专业本色,书写了劳动者的职业荣光。
自1991年踏入电缆挤塑工这个岗位起,杨保安就将对生活的热情转化为对工作的热爱,从而专注岗位不断钻研电缆知识、不断磨砺挤塑技能。他从一名普通的挤塑操作工,逐步成长为能够独当一面的挤塑生产机长,这其中是三十多个春秋的默默坚守与辛勤付出。他不计较个人得失,始终将生产任务放在首位,以高度负责的态度确保每一根电缆产品的质量与交期。为了不断提升自己的技能水平,他长期潜心钻研挤塑工艺的各种细节,主动学习行业最新规范与技术标准,并在日常工作中不断总结实操经验、优化操作方法。从原料配比到温度控制,从模具选用到挤出速度,他对生产的每一个环节都力求了如指掌、全程把控,他以过硬的专业能力为产品质量筑起了一道坚固的防线。
在车间试制新厂家隔氧料初期,由于该材料工艺调试尚未完全成熟,生产过程中时常出现胶料突然脱胶问题,严重影响连续生产与产品质量。面对这一棘手情况,他通过仔细研究螺杆水温对材料塑化过程的影响,以及优化模具配比,经过多次调试实验,终于找到了问题关键,成功解决了突然脱胶的难题,为新型阻燃料的稳定应用提供了可靠的技术保障,同时也展现了他在工艺攻关方面的扎实能力与敏锐洞察。
在综合护套电缆的生产过程中,复合带翘边是影响外观质量与结构完整性的常见问题。他通过长期观察与实践,总结出一套行之有效的“双调法”应对策略。他敏锐地发现,定径模规格直径即使仅有0.5毫米的微小差值,也会导致同规格缆芯直径出现波动,进而引发复合带贴合不稳。为此,他一方面根据实际生产情况对定径模间隙进行精准微调,确保复合带与缆芯尺寸完全适配,另一方面同步调整缩径模与定径模之间的夹角,使复合带在缆芯上的包覆状态与张力分布更趋合理。通过两项调整联动进行,彻底解决了复合带在生产中的翘边现象,使得综合护套层外观圆整光滑,各项指标稳定达到工艺要求,实现了高质量、高效率的合格产品产出。这套方法的推广,不仅提升了产品的一次合格率,同时也为同类工艺操作提供了宝贵的经验参考。
今年以来,公司全面推进电缆产品一致性控制,他积极响应,主动承担起挤塑工序相关工艺参数的标准化摸索任务。他深知,电缆外径、厚度等指标的一致性,直接关系到产品性能的稳定性与可靠性,为此,他利用生产间隙,针对不同规格型号的线缆,反复进行主机挤出速度与牵引速度的匹配性试验,并详细记录了各种速度组合下产品的实际尺寸数据,同时分析速度变化对挤出量、拉伸比及最终外径的影响规律。通过大量数据的积累与分析,他最终摸索出了一套针对不同产品的速度配合参数范围,形成了一套可复制、可推广的标准化操作要点,为车间实现电缆一致性生产提供了重要的实践依据与技术支撑。
在此次集团举办的技术大比武中,他全程保持从容专注,在挤出机参数调节、模具装配、挤出质量实时监控等关键考核环节,将多年积累的技艺与经验灵活运用于每一个操作步骤。无论是温度设定的细微调整,还是速度控制的精准把握,抑或是成品外观与尺寸的快速判断,他都展现出规范、严谨、细腻的操作风格。他每一个动作都恰到好处,每一处细节都精益求精,这种稳定而出色的发挥,正是他多年深耕一线的真实写照。最终,他在众多优秀选手中崭露头角,夺得季军。
这份来之不易的佳绩,背后是杨保安三十载如一日的执着坚守与默默耕耘,是他对挤塑技术精益求精、不懈追求的生动见证,同时也鲜明地彰显了他刻苦钻研、勇于拼搏、追求卓越的职业精神。他的成长轨迹,生动诠释了“工匠精神”在基层岗位上的扎根与绽放,同时也激励着每一位奋战在生产一线上的职工,共同向着更高的技术高峰不断攀登。